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Alt 27.07.2022, 12:19 #1
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darkchester darkchester ist offline
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Schöner Fortschritt, sieht alles sehr sauber aus! Schade dass das färben nicht mit jedem Kunststoff funktioniert...
Bei den Sitzbezügen bin ich auch für die alten, mit dem Schriftzug wäre es dann ein richtiges Unikat.


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Alt 13.08.2022, 22:58 #2
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Masel Masel ist offline
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Abend zusammen,

Ich fass mal wieder zusammen was die letzten Wochen so passiert ist. Viel nicht da ich wieder hauptsächlich am Haus beschäftigt bin, aber hab zwischendurch immerwieder mal bischen am Krümmer geschweißt und angepasst.

Also erstmal gings weiter mit dem Lenkrad.

Bin absolut zufrieden! Super Kontakt, schnell und gute Qualität. Mit Termin macht er son Lenkrad in 2 Stunden fertig. Hatte auch echt spaceige Dinger mit Carbon, Abflachungen etc. Aber bevor ich sowas machen würde, würde ich eher ein 6R Polo GTI Lenkrad reinspaxen

Das Lenkrad wurde aufgepolstert, Daumenauflagen und Bezogen mit perforierten/Glattleder mit blauer Naht





Achja den Tacho will ich wahrscheinlich noch umbauen etwas dezenter. Aber da brauch ich wahrscheinlich hilfe von Tachoprofis. Der Tacho wurde umgebaut von Tuningtec und ist noch versiegelt, aber bekomme von dem Typen keine Rückmeldung.

Die blau beleuchteten Zeiger möcht ich behalten aber die 12 Uhr Stellung sollte weg und das Layout eher im original Golf 3 Design gehalten werden bis 300kmh. Denke die Temp und Tankanzeige werden bischen mehr aufwand sein, die sind irgendwie invertiert und laufen in die andere Richtung. Kann sich ja gern jemand per PN melden wenn er in Sachen Tachoumbau fit ist.



#Scheuenfund

Wird zeit das ich für die Seitenscheibe eine Lösung finde das ich die Kiste mal Abstrahlen kann




So jetz gibts ne Ladung Edelstahl


zerlegt zum schweißen der einzelnen Rohre






Vorab, ich hatte sogut wie keine Erfahrung im Bereich formiert zu schweißen.


Hab zwar an Rohrstücken etwas getestet aber auf einen zug hats einfach nicht gut geklappt. Entweder wurde nicht durchgeschweißt und die Naht dafür außen Zauberhaft oder innen durch und außen total verkohlt und eingefallen.

Daher ist mein weg vielleicht etwas umständlicher als er sein müsste aber ich habs auf die Art gut hinbekommen. Hab alle Nähte zweimal geschweißt.

Erst verlaufen lassen mit 80A ohne Zusatz damit innen auch glatt verschweißt ist. Danach von Außen Glasgestrahlt und ne Decklage drübergeschweißt mit 1,6er Zusatz 110A und 1,5Hz Puls.



Grob vorpoliert


durchgeschweißt ohne Zusatz, danach Glasgestrahlt

Innen gut verlaufen



fertige decklage





Hier wieder alles angepasst zusammengeheftet. Die Rohrstücke an der Flanschplatte musste ich fast alle austauschen gegen 5-10mm längere durch den Verzug. Aber war kein Aufwand, hut ab an die Leute die sowas ohne Verzug schweißen.



Danach hab ich wieder 3 Rohre entfernt, das ich zumindest bei 3en bequem rumschweißen kann


Jedes Rohr einzeln formiert, von unten das auch sicher der Sauerstoff rausgedrückt wird.




Achja geschweißt hab ich mit ner Mfurick BBW 16 Glasdüse und Jazzy 10 Glasdüse

Hier bei der ersten Naht hatte ich vergessen von unsrer Standartdüse im Betrieb Binzel Keramik 8 auf meine Jazzy10 umzubauen. Der Unterschied ist schon enorm.

Rechts 8er Keramik mit Gaslinse, links Mfurick Jazzy10 mit Gaslinse und Diffusor. Gleiche Litereinstellung 9L!




Fertig durchgeschweißt part1



und blieb Schnurgerade



Zurück ins Auto und Wastegate platzieren





Downpipe bauen, hab am engsten Punkt angefangen.

zum Krümmer hin so eng wie möglich das zweimal Hitzeschutzband rumpasst und zur Spritzwand blieben dann nurnoch gute 15mm.











Wastegateabgang schaffen


Jetz tuts weh


CNC Hand




Wieder formieren und durchschweißen


fertig, bis auf Flanschplatten, erst nochmal probemontieren


passt noch, also Endspurt. Wastegateabgang



Hier hab ich um den Rohrbogen nen Klebebandstreifen geklebt, darauf paar Markierungen und von der Rohrbogenanschlussfläche in flucht der Markierungen dann bis zum Hosenrohr rübergemessen.

Dann den Klebestreifen abgezogen, auf ein gerades Stück Rohr geklebt und in Flucht der Markierungen dann Rübergemessen und auf die Maße dann punkt gesetzt. Die Punkte dann verbunden und mit der Flex abgeflext.

Ich war doch recht erstaunt das es auf den ersten versuch geklappt hat











Die letzten Nähte



Fertig (bis auf die letzten cm Hosenrohr)









Würde mir am liebsten nochmal so ein Ding bauen für die Vitrine zuhause, aber so schnell möchte ich die Arbeit nicht nochmal machen


Das wars soweit

Geändert von Masel (13.08.2022 um 23:01 Uhr)
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Alt 14.08.2022, 10:04 #3
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Mega, danke für die tolle Doku
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Alt 14.08.2022, 11:37 #4
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Wahnsinns Arbeit ! Einfach Ultrageil !!!!

Beneide dich auch das du selber Wigschweissen kannst und das in der Qualität, echt Respekt !

Stütz du den ganzen Krümmer von unten eigentlich noch ab ?
Und sag mal warum hast du den Lader so herum montiert ? Meiner sitzt genau andersherum so habe ich etwas mehr Platz fürs abgasrohr.
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Alt 14.08.2022, 19:41 #5
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Zitat:
Zitat von Airride24V Beitrag anzeigen
Stütz du den ganzen Krümmer von unten eigentlich noch ab ?
Hab ich überlegt ja, Downpipe und Krümmer am Getriebe zu befestigen, die Stehbolzen im Winkeltrieb bieten sich dafür ja super an.



Zitat:
Zitat von Airride24V Beitrag anzeigen
Und sag mal warum hast du den Lader so herum montiert ? Meiner sitzt genau andersherum so habe ich etwas mehr Platz fürs abgasrohr.
Eigentlich nur um den Aufwand im Zaun zu halten. Ich hatte ja schon alles fertig gebaut vor Jahren mit dem Rothe Krümmer, mit dem war eine Montage andersrum nicht möglich. Und jetzt hab ich die alte Position wieder übernehmen müssen weil alle Druck und Ansaugrohre einbaufertig und schon gepulvert sind.
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Alt 14.08.2022, 14:07 #6
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Geniale Arbeit und auch noch mit so vielen Bildern dokumentiert.

Mega. 👌
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Alt 20.10.2022, 11:30 #7
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Tag zam,

Lange nichtsmehr hören lassen, habe am Golf bisher eigentlich nur Kleinigkeiten erledigt die aber extrem Zeit und Arbeitsintensiv waren für minimalen Fortschritt.

Beim Thema Seitenscheiben hinten bin ich auf die Idee gekommen Ausstellfenster zu bauen bzw rauszufinden obs überhaupt möglich ist.

Also ging ich mal auf dem Schrottplatz spazieren und hab mir sämtliche Dichtungen, Scharniere und Halter von Autos mit Ausstellfenster mitgenommen und Musterstücke von Dichtungen bestellt.








Die vorderen Halter werd ich wahrscheinlich wie hier vom Ford KA bauen


Scharnier hinten vom Citroen Saxo/Peugeot 106


Oder falls es platztechnisch möglich ist elektrisch mit Stellmotor vom Mercedes Viano



Also musste der grottige Dichtgummi von der neuen Armourplate Scheibe runter, zu verlieren gabs nix also hab ich das gröbste mit der Cutterklinge abgeschabt.



So sieht das Profil der normalen Dichtlippe aus



Und dann auf gut Glück versucht den Kleber und Gummireste abzubeizen ohne das der Siebdruck beschädigt wird.



Und es hat geklappt



Jetzt muss ich nurnoch nen weg finden wie ich auf den 3 Punkten nen Teller mit Stehbolzen am zuverlässigsten verkleben kann. Da werd ich wohl noch den ein oder anderen Autoglashersteller kontaktieren.




Würde mir schon gefallen wenn das klappt





Soviel zum Thema Scheibe



Den Krümmer hab ich mit Titanband gewickelt. Thermoisolierung hätte ich in der Firma zwar auch machen können aber Platztechnisch schauts bei mir eh schon schlecht aus. Also auf die alt bewährte Methode







Dann gings nochmal an den Öl Rücklauf hier und da nochmal bischen rumgedrückt und gebogen um ein kleines bischen mehr Abstand zum Antriebswellengelenk zu bekommen. Platztechnisch ist da hinten alles eine Katastrophe, ich war schon kurz davor ein Fitting in den Motorblock zu bohren wie beim Diesel...

Nachdem ich dann die Ölwanne ab hatte fiel mir noch ein was ich eigentlich mit dem Kettendeckel und Stirndeckel machen wollte... Helicoils einsetzen. Also das noch erledigt.







Der entgültig penetrierte Ölrücklauf (Frisch gepulverte Teile zu vergewaltigen fühlt sich so unschön an)






Was macht man nicht alles um bequemer zu schrauben Motor nochmal raus um die Ölrücklaufleitung bequemer zu bauen.



Dash10 Ölrücklaufleitung bauen



Passt gut









Dann gings ans anpassen der Downpipe, die entpupte sich aber noch als Endlosaufgabe...


1. Versuch, vermeintlich Fertigeheftet. Hat 1a gepasst, dann durchgeschweißt und gleich gewickelt




Platz zur Kardanwelle Check


Platz zum Lenkgetriebe unter Last Check


Platz zur Spritzwand, NÖ Liegt leicht an mit dem Band.


Theoretisch hätte ichs wohl lassen können weil die Downpipe ja unter Last von der Spritzwand wegkippt. Aber da ich keinen Plan hab wie weit sich der ganze Krempel dehnt wenn er heiß ist wollte ich schon etwas mehr Platz.

Also den ganzen Krempel wieder raus.

Was sich aber als nicht so leicht erwies... Um das untere Stück der Downpipe auszufädeln muss der Motor auf den Motorlagern ganz nach vorn gezogen werden und das hintere Motorlager aus der Achse genommen werden...

Denke wenn mal alles fertig ist, ist das zu verkraften weil der untere Bogen wohl niemehr rausmuss... Aber um das Teil zu bauen, heften, schweißen testen eine Absolute Katastrophe... Ich glaub ich hab den Motor gut 15 mal hin und hergeschoben und das Motorlager und Rohrbogen rausgefummelt.


Erstmal abgeschnitten und geschaut wo es Stört


Hab das Rohr dann an der Stelle Oval gedrückt und seitlich nochmal nen kleineren Rohrbogen angesetzt um den Querschnitt nicht zu verengen.

An der Art der Umsetzung ist wohl zu erahnen das ich die Schnauze voll hatte, aber is ja eh Band drüber






Sieht schon besser aus, einpacken und ab damit!





Und weils so schön war hab ich den Wastegateabgang zur Montagfreundlichkeit auch gleich nochmal neu gebaut An die untere Schraube am Turbolader kam ich sehr schlecht weil der Spalt zwischen Wastegate und Abgasrohr zu klein war. Also breiter gebaut.



Endlich geschafft






Das größere Abgasgehäuse brachte leider auch seine Baustellen mit sich

Ölzulauf und Wasserleitungen passten nichtmehr so wie ichs gebaut hatte





Rohre um 15mm verlängert



Catchtank zog ein



Geschirmtes Kabel für die Sensor Verkabelung der EMU besorgt



Dann hab ich mir die Ölabnahmestelle für den Turbolader nochmal angeschaut wie man die verbesseren könnte weil an den vorhandenen Anschlüssen am Filtergehäuse das Öl ja noch ungefiltert ist und ich keinen Inline Filter verbauen will.

Das Öl kommt von der Pumpe aus dem linken Kanal und füllt dann das ganze Filtergehäuse, dann muss es durch den Filter und geht dann durch den rechten Kanal gefiltert weiter. Also war mein Plan auf den rechten Kanal ordentlich Fläche aufzuschweißen um dann ein Fitting mit Dichtfläche dort zu verschrauben.



Schweißen ging auch einigermaßen, hätte aber für ein sauberes Ergebnis etwas mehr vorarbeit gebraucht (Im Backofen mal ordentlich aufheizen das der ganze Dreck und Öl ausgaßt.



Dann ist mir aber noch ne bessere Idee eingefallen. Das Öl kommt ja dann an der nächsten Station Wärmetauscher an. Und ich hatte noch ne Verschlussschraube aus ALU. Also hab ich vorne mal ein Loch reingebohrt musste aber feststellen das vorne nur 3mm Wandstärke sind. War mir etwas zu wenig für ein Gewinde also hab ich auch hier ne ordentliche Schicht von gut 1cm aufgeschweißt.



verschliffen


M10x1 reingeschnitten


Passt (Der Adapter wird durch ne normale Hohlschraube ersetzt)




Morgen bring ich wieder einigen Kleinkram der sich so angesammelt hat und nochmal nachbearbeitet wurde zum Pulvern.


Servusla
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Alt 20.10.2022, 14:08 #8
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Ja wieder einfach alles wahnsinn !!!! Mega arbeit ! Wäre froh wenn ich auch schon sooo weit wäre
Mit der Rücklaufleitung ist es echt eng bei dir, auch wie Sie mit dem Hitzeschutz am Krümmer vorbeitgeht.... Dieses Hitzeschutz um die Dashleitung kann wieviel Grad ? Hatte auchmal sowas vom TurboZentrum, aber war mir doch zu heikel.
Hast du das Verdichtergehäuse lackiert oder gepulvert ? Kommt die Beschichtung mit der Temperatur klar ?
Zu der Ölzulaufleitung....ja mega gemacht, aber auch wenn das Öl an der Stelle vor dem Ölfilter abgegriffen wird, durchläuft das Öl ja permanent den Kreislauf und wird irgendwann gefiltert, es ist nur in dem Moment nicht gefiltert. Oder sehe ich das Falsch ?
Gruss
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Alt 20.10.2022, 17:15 #9
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Echt immer wieder schön hier reinzuschauen!
geiler Fortschritt.

Zu dem Thema mit den Ausstellfenstern. Das ist auf jeden Fall ne geile Idee und hab ich schonmal gesehen bei einem Ami Golf 3.
Hast du diesbezüglich mal deinen Prüfer gefragt was der dazu sagt?
Weil dadurch dass die Fenster verklebt sind, dienen die auch zur Karosseriesteifigkeit. Könnte sein, dass das der Grund es warum es die für den 3er nie im Zubehör hab.
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Alt 20.10.2022, 20:34 #10
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Wirklich beeindruckende arbeiten.
Mir gefällt vor allem der Krümmer und die Schweißnähte.

Hast du von anderen umbauten schon Erfahrung mit dem Turbo und den Rohren oder beruflich damit zu tun?




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Alt 21.10.2022, 13:39 #11
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Alter Verwalter. Das Auto wird derbe krank.
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Alt 31.10.2022, 19:24 #12
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Danke Leute

@ Marc
Was der Hitzeschutz kann weiß ich nicht. Ich schätze nicht viel, ist der originale von den Spritleitungen. Werd aber sämtliche Temperaturgefährdete Schläuche noch mit diesem schwarzen Silikon/Silikatfaserschlauch überziehen, hab nur nochnicht alle Durchmesser und Längen abgemessen die ich bestellen muss.

Der Verdichter ist Pulverbeschichtet, das hält. Haben am 2er 1.8T GT28 den Verdichter vor 10 Jahren nur mit Sprühdose angerotzt und sogar das hält immernoch

Zum Öl

Also ich denk mir das Öl ist doch sobald es vom Kopf abgetropft ist, wieder ungefiltert? Sprich alles was sich in der Ölwanne so sammelt und durchs grobe Sieb in der Ölpumpe passt, könnte theoretisch auch in der Zulaufleitung landen? Und das kleine Löchlein vom Restriktor verzeiht da ja nicht viel.


@Theo
Um Tüv hab ich mich noch nicht gekümmert, schätze aber das es wahrscheinlich doch nichts wird. Hab bisher noch keine Lösung gefunden wie man die Stehbolzen anständig verkleben könnte.

@Matthias
Ich bin schweißer, aber Rohre schweiße ich fast nie. Sowas bring ich mir eigentlich nur zuhause bei. Youtubeschweißer
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Matthias1987 (31.10.2022)
Alt 01.11.2022, 16:03 #13
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@Theo
Um Tüv hab ich mich noch nicht gekümmert, schätze aber das es wahrscheinlich doch nichts wird. Hab bisher noch keine Lösung gefunden wie man die Stehbolzen anständig verkleben könnte.
vielleicht mal bei "dr._kleb_und_dicht" anfragen auf Instagram?

Ich hab solche Anfragen früher immer auf der Henkel Seite gemacht, die hatten ein ziemlich geiles Formular zum ausfüllen welche Werkstoffe man verkleben möchte. Aber ich finde die Seite irgendwie nicht mehr...
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Alt 04.01.2023, 18:30 #14
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Servusla und gesundes neues an alle Forumsmitglieder!

Hab mir gedacht ich sortier mal wieder paar Bilderchen raus was in den letzten Wochen am/für den Golf so passiert ist.

Hab mir ein Stoffmuster bestellt von der Meterware des GTI Edition Stoffs, leider nur ne schlechte Nachproduktion was mich von der Qualität nicht so überzeugen wollte... Und das für 100€ pro Meter.

Die Farbe der Nähte ist helleres Blau als original und mit größerem Abstand gestickt, bzw mit lücken drin und ungleichmäßig. Sieht find ich billig aus.

Und da in Kleinanzeigen etc keine gebrauchten blauen Edition Rücksitzbänke zu finden waren als Stoffspender für die Vordersitze hab mich dann doch mehr oder weniger für den GTE Stoff entscheiden müssen.






Hab dann 3m von dem GTE Stoff bestellt, leider kam der zusammengefaltet in ner kleinen Schachtel. Nicht ganz so professionell...



Mal nen fetzen reingehalten



Achja, eigentlich hatte ich vor die Sitzbezüge vom Sattler machen zu lassen. Aber aufm Dachboden hab ich dann ne schöne alte Sattler/Schuster Nähemaschine von 2500vorJesusChristoph gefunden. Also dacht ich mir ich probier den Kram mal selber. Wenns nix wird kann ichs immernoch weggeben.



Kleine Wülste auf die Drosselklappe geschweißt und gestrahlt zum lackieren



Aufm Schrott hab ich dann endlich eine Scheibe gefunden mit voll intaktem Gummi, also hab ich das ganze Grob rausgeschnitten ums zuhause vorsichtig vom Scheibenrahmen zu entfernen ohne die Lippe zu beschädigen.




Schrotti meinte sowas hat noch keiner gemacht bei ihm, glaub ich ihm auch


Zuhause dann erstmal realisiert das die Scheibe klar ist und der Rest vom Auto grün... Wie dumm kann man sein. Also wieder keine 100% Lösung. Also wieder vertagen das Scheibenthema. Vielleicht ergibt sich bis dahin ja auch noch was im Thema Stehbolzen auf die Ausstellfenster kleben.


Hab mich dann den Sitzkonsolen gewidmet. Diese musste ich von 345mm auf 405er Konsolenmaß verbreitern... und 30mm Tiefer haben wollte ich sie auch. Also komplett auseinandergeschnitten die Wichers Teile.

Erst die klappbare Konsole der Beifahrerseite





Maximal mögliche Tiefe erreicht



Fahrerkonsole dann ebenso



Mit Verdrehsicherung


Beide Konsolen wieder fertig zum pulvern/lackiern



Ladung zum Pulvern. Wird alles schwarz seidenmatt


Und 3 Wochen später abgeholt. Für schlappe 40€ fast geschenkt.


Die Teile hab ich lackiert mit 2K schwarz matt, wurde aber eher Seidenmatt bzw fast glänzend. Aufm Ventildeckel dient es nur als schwarzer Vorlack fürs Carbon. Der wird noch laminiert.





Meine Schwester (Pinselmacherin) hat mir dann ne schöne Kiste mit Ausschuss Pinsel mitgebracht, damit kann ich Carbon laminiern bis ans Lebensende


Einspritzleiste montiert


Ölzulauf, Wärmetauscherdeckel und R36 Klopfsensor verbaut


Mal alle Schläuche reingesteckt um den Durchmesser für die Federbandschellen auszumessen

Federbandschellen alle bestellt


Zudem auch noch den fehlenden Luxusschmuck vom Turbozentrum... Ajajaj das hat weh getan...Die Preise sind abnormal für die Dinger. Aber da ich schon 6 von den Schellen da hatte wollte ich die auch fürs ganze System nutzen...


Als Trostpflaster gabs wenigstens coole Aufkleber dazu


Gewebemantel für den Motor und Lichterkabelbaum gekauft



R36 Impulsgeber und Steckergehäuse . Da ich ja eh ne EMU fahr und bei den neueren Sensoren die Ersatzteilversorgung etwas besser sein wird in Zukunft verbau ich gleich alle neuen Versionen der Sensoren.



Classicparts hatte auch wieder paar Teilchen den Fahrertürgriff gabs jetzt wieder original. Den Türgriff hab ich nur zum überlaminieren mitbestellt für 3€ bekommst die ja nichtmal am Schrott.


Letzte Woche gings dann mal wieder ans hantiern mit dem Carbonzeugs.

Also erstmal eine Heckklappenleiste gecleant per Plastikschweißen



Hier dann silber vorlackiert. Sowie die Griffleiste fürs Schiebedach, die möchte ich auch gern in Blaucarbon haben



Harz aufgetragen. 2,5h anziehen lassen und dann das Gewebe aufgeklebt. Hat ganz gut funktioniert. Am nächsten Tag dann mit Harz getränkt


Die mulden in der Griffleiste werden dann noch seperat laminiert, mit auf Stoß gesetzten Stücken. Bin gespannt obs was wird.



Am Schlossträger gings auch weiter. erstmal mit Dremel alle überstehenden Carbonfetzen abgeschnitten und dann schön per Hand glattgeschliffen. Leider stellenweiße durchgeschliffen und an zwei Stellen war das Carbongewebe etwas hochgestanden dort hab ich zwei Löcher reingeschliffen... Kacke aber was willst machen, fürs erste Teil kann ich damit Leben. Habe die Löcher dann mit Gewebe ausgestopft und getränkt. und die oberste Schicht dann ungefähr in der Gewebelaufrichtig eingepasst... Fällt nicht sooo sehr auf, kann ich mit Leben.





Letzte Harzschicht, danach nochmal Glattschleifen und dann Klarlack








Fehlt nurnoch der Schlosskasten, hier hab ich das Gewebe mit Sprühkleber auf der Rückseite gegen Verschiebung fixiert und dann passende Stücke für links, Boden und rechts zugeschnitten. Dann mit 2,5h abgelüftetem Harz eingeklebt und am nächsten Tag getränkt. Mittlerweile sind an den 3 Stellen 3 Schichten Harz drauf, müssen aber bestimmmt nochmal zwei drauf um es halbwegs gut beischleifen zu können. Dann gehts langsam ans klarlackieren.





Das wäre der jetzige Stand, denke am Freitag werde ich am Schlossträger weitermachen und eventuell die gepulverten/lackierten Teile einbauen im Auto.

Bis dahin
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Alt 04.01.2023, 20:17 #15
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Da ist ja einiges passiert.
Mit dem Stoff ist wirklich doof. Aber der GTE Stoff passt gut zu den Sitzen und dem Außenlack.

Bei der Seitenscheibe musste ich etwas lachen
Kann mir gut vorstellen was einem da durch den Kopf geht.

Und der Rest ist einfach tolle Unterhaltung mit den Bildern und auch zeigen wenn mal was nicht perfekt läuft
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Masel (07.01.2023)
Alt 08.09.2023, 02:11 #16
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https://www.golf3.de/vw-audi/132396-...golfoptik.html
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Alt 21.10.2023, 09:27 #17
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Wirklich ein Arbeiten auf allerhöchstem Niveau, fast schon ein Lebenswerk wie du das machst. Würde mich freuen, wenn es diesen Winter weitergeht.

Geändert von Salvadore (22.10.2023 um 08:32 Uhr)
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Alt 31.10.2022, 23:17 #18
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Überwältigend @ Masel
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Alt 04.01.2023, 19:59 #19
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Ultrageil. Wenn mal Langeweile bekommen solltest, dann hätte ich noch ein Cabrio mit ein paar Teilchen für dich zum Laminieren.
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Masel (07.01.2023)
Alt 18.01.2023, 07:41 #20
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Richtig geil was hier passiert, ich bin gespannt was das für ein Ergebnis wird
Die Details, allererste Sahne - weiter so!




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Masel (18.01.2023)
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gt35, motorsport, neuaufbau, turbo, vr6


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